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      發(fā)電機內冷水處理技術(shù)的探討

      2022/12/16 14:58:22??????點(diǎn)擊:

      1發(fā)電機內冷水的水質(zhì)要求


        大中型發(fā)電機組設備普遍采用水-氫冷卻方式,發(fā)電機內冷水選用除鹽水或凝結水作冷卻介質(zhì)。冷卻水的水質(zhì)對保證發(fā)電機組設備的安全經(jīng)濟運行是非常重要的。近年來(lái)隨著(zhù)大容量、亞臨界、超臨界發(fā)電機組的投入運行,為了確保發(fā)電機組設備的安全運行,對發(fā)電機內冷水品質(zhì)的要求越來(lái)越高,國標GB/T12145—1999《火力發(fā)電機組及蒸汽動(dòng)力設備水汽質(zhì)量》,對發(fā)電機內冷水質(zhì)量標準有如下規定:


        a)對雙水內冷和轉子獨立循環(huán)的發(fā)電機組,在25℃溫度下,冷卻水電導率不大于5μS/cm,銅的質(zhì)量濃度不大于40μg/L,pH值大于6.8;


         b)機組功率為200 MW以下時(shí),發(fā)電機冷卻水的硬度(水中鈣和鎂陽(yáng)離子的總濃度)不大于10μmol/L,機組功率為200 MW及以上時(shí),發(fā)電機冷卻水的硬度不大于2μmol/L;


        c)汽輪發(fā)電機定子繞組采用獨立密閉循環(huán)水系統時(shí),其冷卻水的電導率小于2.0μS/cm。


      2目前國內外發(fā)電機內冷水處理的方法及存在問(wèn)題  


        為了改善發(fā)電機內冷水的水質(zhì),目前國內外發(fā)電機組普遍采取的防腐、凈化處理的方式主要有單純補充除鹽水或凝結水運行方式、內冷水加銅緩蝕劑法、小混床處理法和雙小混床處理法。這些方法在實(shí)際生產(chǎn)中難以解決內冷水中的電導率和pH值機內冷水的關(guān)鍵技術(shù)是解決現有小混床處理法中電導率、銅離子指標必須長(cháng)期合格的問(wèn)題,即發(fā)電機的內冷水pH不小于7.0,并穩定在7~8之間;解決小混床偏流、漏樹(shù)脂而導致出水p H值偏低引起循環(huán)系統酸性腐蝕問(wèn)題;解決小混床樹(shù)脂交換容量小,機械強度低,易破碎問(wèn)題;實(shí)現閉式循環(huán)系統及防止補水對循環(huán)內冷水產(chǎn)生受沖擊性污染問(wèn)題,實(shí)現長(cháng)周期穩定運行及免維護等功能。


      3發(fā)電機內冷水超凈化處理的創(chuàng )新技術(shù)


        西北電力試驗研究院研究開(kāi)發(fā)的發(fā)電機內冷水超凈化處理技術(shù),是在現有的小混床處理技術(shù)的基礎上,實(shí)現發(fā)電機內冷水處理技術(shù)的創(chuàng )新。


        3.1系統總體設計創(chuàng )新


        系統設計時(shí),在小混床進(jìn)、出入口處加裝樹(shù)脂捕捉器,確保在運行或停運狀態(tài)下,樹(shù)脂不會(huì )漏入發(fā)電機內;水箱增加呼吸組件,有效減少空氣中CO2對水質(zhì)的污染,提高內冷水pH值;系統配置監測電導率和pH值的測量?jì)x表。


        3.2混床交換器內部結構創(chuàng )新


        a)將混床的單室結構改造成雙室結構,即將交換器內的多孔板分隔成上下兩個(gè)室,孔上安裝不銹鋼水帽,上下兩室中填充特制離子交換樹(shù)脂,上、下兩室可以獨立再生和反洗,有效地解決了單室結構在反沖洗時(shí),因上部失效樹(shù)脂混入下部未失效高再生的樹(shù)脂層中,影響出水水質(zhì)的問(wèn)題;


        b)交換器進(jìn)水安裝了布水裝置,使進(jìn)水均勻分布,減少了水流沖擊而產(chǎn)生的偏流;


        c)下部出水孔板均勻鉆孔,孔上加裝特制不銹鋼水帽,杜絕了漏樹(shù)脂的問(wèn)題;


        d)床內加裝樹(shù)脂攪拌噴嘴,利用壓力水或壓縮空氣從噴嘴噴射中產(chǎn)生的動(dòng)力混合攪拌陰陽(yáng)樹(shù)脂,使兩種樹(shù)脂在罐體內均勻混合,從而提高出水水質(zhì)。


        3.3采用特制的離子交換樹(shù)脂


        采用特制的離子交換樹(shù)脂代替目前采用的普通型離子交換樹(shù)脂。這種特制的高強度離子交換樹(shù)脂是經(jīng)水力分選、過(guò)篩、酸堿鹽和有機溶劑反復處理后,再經(jīng)大劑量?jì)?yōu)級純試劑深度再生、檢驗等嚴格的工藝優(yōu)選和處理后達到大幅度降低樹(shù)脂中的低聚合物含量而成的樹(shù)脂。這種優(yōu)選特制樹(shù)脂機械強度高、顆粒均勻,經(jīng)試驗測定,優(yōu)選的陽(yáng)離子樹(shù)脂交換容量比優(yōu)選前提高一倍,陰離子樹(shù)脂交換容量比優(yōu)選前提高近4倍,運行周期是小混床的4~6倍。


        3.4運用實(shí)例


        發(fā)電機內冷水超凈化處理技術(shù)在秦嶺發(fā)電廠(chǎng)220 MW機組和蒲城發(fā)電廠(chǎng)330 MW機組的應用中,總體性能和技術(shù)指標達到很好的效果,實(shí)現長(cháng)周期免維護運行,安全可靠性高。改進(jìn)后的超凈化處理裝置出水指標:實(shí)際運行中,電導率保持在0.06~0.1μS/cm之間,p H值在7~7.9之間。發(fā)電機內冷水水質(zhì)指標:實(shí)際運行中,電導率在0.1~0.5μS/cm之間,p H值在7~7.9之間。根據科技查新資料顯示,該技術(shù)綜合性能指標已達到國際先進(jìn)水平,填補了目前國內外大、中型發(fā)電機組不能同時(shí)滿(mǎn)足發(fā)電機內冷水電導率和p H值標準要求的技術(shù)空白。


      4沙角A電廠(chǎng)和沙角C電廠(chǎng)發(fā)電機內冷水系統結構及運行狀況分析4.1沙角C電廠(chǎng)660 MW機組發(fā)電機內冷水系統結構及運行狀況


        沙角C電廠(chǎng)660 MW機組發(fā)電機內冷水系統由內冷水箱、內冷水泵、冷卻裝置、過(guò)濾器和去離子小混床組成。發(fā)電機內冷水處理方法是將發(fā)電機閉式循環(huán)7%的內冷水(流量為8 m3/h)通過(guò)去離子器除去內冷水中的陰、陽(yáng)離子,達到凈化內冷水水質(zhì)的小混床處理方式。該系統原設計安裝存在如下缺陷:


        a)去離子器為單室結構,內部結構簡(jiǎn)單,存在偏流、漏樹(shù)脂問(wèn)題;


        b)去離子器填充的是進(jìn)口IRN160陰陽(yáng)混合樹(shù)脂,根據廠(chǎng)家提供的資料,IRN160樹(shù)脂運行一年左右更換,其工作交換容量較小,運行周期短,樹(shù)脂失效后須在體外再生,運行成本較高;


        c)水箱內用于檢測漏氫的壓縮空氣中的CO2會(huì )污染內冷水水質(zhì),p H值降低;


        d)系統監測手段不夠完善,沒(méi)有安裝p H值檢測儀表。


        沙角C電廠(chǎng)發(fā)電機內冷水處理采用的是小混床方式,由于系統及內冷水處理系統存在上述設計安裝缺陷,從運行檢測數據可知,雖然發(fā)電機內冷水電導率基本能夠滿(mǎn)足國標和廠(chǎng)家規定要求,但發(fā)電機內冷水p H值長(cháng)期處于不穩定狀態(tài)。2000年1月份沙角C電廠(chǎng)1號發(fā)電機內冷水pH值在8.06~8.64之間,2月份p H值在8.06~8.23之間,2001年6月份pH值在6.08~8.76之間(在運行中,2號發(fā)電機和3號發(fā)電機內冷水pH值也不穩定),指標難以滿(mǎn)足國家標準要求,系統存在酸性腐蝕的安全隱患。4.2沙角A電廠(chǎng)200 MW機組發(fā)電機內冷水系統結構及運行狀況


        沙角A電廠(chǎng)200 MW機組發(fā)電機內冷水發(fā)電機內冷水系統也由內冷水箱、內冷水泵、冷卻裝置、過(guò)濾器和離子交換陽(yáng)床組成,但該系統的離子交換陽(yáng)床只是處理補充的除鹽水,對于閉式循環(huán)的發(fā)電機內冷水無(wú)法得到處理,當內冷水電導率或pH值不合格時(shí),通過(guò)排、補除鹽水方法,使內冷水電導率及p H值合格。系統設計安裝存在以下較嚴重的缺陷:


        a)200 MW機組投產(chǎn)后,采用pH值較高(p H不小于8.5以上)的凝結水作內冷水補充水源,循環(huán)的發(fā)電機內冷水電導率一直較高,維持在4~6μS/cm之間。隨著(zhù)GB/T12145—1999國標的實(shí)施,原來(lái)的標準規定內冷水電導率不大于5μS/cm,現改為電導率不大于2μS/c m。為了確保發(fā)電機內冷水水質(zhì),近兩年來(lái)采用了少加氨的除鹽水作內冷水補充水源,但電導率仍然處在2.5~3.5μS/cm的較高水平中。這種方式不但浪費排補的除鹽水,而且難于達到內冷水電導率不大于2μS/cm的國標要求。


        b)離子交換陽(yáng)床設置不合理,它不能起到處理、凈化循環(huán)內冷水的作用,實(shí)際上該離子交換陽(yáng)床從未投入運行。


        c)離子交換器結構簡(jiǎn)單,內裝設普通型陽(yáng)樹(shù)脂,樹(shù)脂易破碎,泄漏進(jìn)入內冷水循環(huán)系統,造成內冷水水質(zhì)污染。5改造發(fā)電機內冷水處理技術(shù)的建議5.1沙角C電廠(chǎng)發(fā)電機內冷水處理系統必需進(jìn)行技術(shù)改造


        目前沙角C電廠(chǎng)660 MW機組發(fā)電機內冷水電導率指標可以滿(mǎn)足標準要求,但p H值指標長(cháng)期不穩定,存在酸性腐蝕的安全隱患。為確保發(fā)電機以下必要的技術(shù)改造,以滿(mǎn)足發(fā)電機內冷水水質(zhì)指標要求:


        a)將單室去離子床改成雙室去離子超凈化裝置,以提高去離子出水水質(zhì);


        b)去離子床進(jìn)、出口處加裝樹(shù)脂捕捉器,防止樹(shù)脂漏入循環(huán)系統;


        c)水箱加裝CO2吸收組件,減少內冷水的污染;


        d)系統加裝pH監測儀表,完善發(fā)電機內冷水中pH值的監測;


        e)采用國產(chǎn)特制的陰、陽(yáng)離子交換樹(shù)脂,使樹(shù)脂運行更換周期由1年延長(cháng)至3年左右,以節約運行成本。5.2采用內冷水超凈化處理技術(shù)


        沙角A電廠(chǎng)200 MW機組發(fā)電機內冷水的電導率一直達不到國標要求,存在著(zhù)較嚴重的安全隱患。為確保200 MW機組發(fā)電機內冷水電導率不大于2μS/cm和p H值長(cháng)期穩定在7.0~8.0之間的國標要求,節約排補時(shí)浪費的大量除鹽水,建議對內冷水系統采用內冷水超凈化處理技術(shù)進(jìn)行改造,在發(fā)電機內冷水循環(huán)系統中加裝超凈化處理裝置,以截流內冷水循環(huán)總量約8%的內冷水進(jìn)行去離子處理,取代目前的排補方式,取消補水系統中原有的陽(yáng)離子交換器。即:


        a)在發(fā)電機內冷水循環(huán)系統中加裝超凈化處理裝置,裝置進(jìn)出口樹(shù)脂捕捉器;


        b)水箱加裝CO2吸收組件;


        c)發(fā)電機內冷水入口安裝在線(xiàn)電導率和在線(xiàn)p H測量?jì)x,超凈化處理裝置出口安裝在線(xiàn)電導率測量表;


        d)采用國產(chǎn)特制的陰、陽(yáng)離子交換樹(shù)脂取代普通國產(chǎn)樹(shù)脂,以達到凈化內冷水水質(zhì),延長(cháng)運行周期,節約運行成本的目的;


        e)采用未加氨的除鹽水作內冷水補充水源。

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